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DCM-150低壓旋膜除氧器除氧頭技術改造技術報告

發(fā)布遙遙:2024-12-29 01:27:09瀏覽數(shù):

DCM150低壓旋膜除氧器除氧頭技術改造技術報告


本項目經(jīng)過對6*9*
低壓旋膜除氧器除氧頭存在的問題進行分析,
找出除氧不合格的原因,并針對原因對存在的問題進行技術改進,終
確定改造的可行遙遙,改造完成后,通過調(diào)試運行,較好的解決了給水除.
氧不合格的問題,遙遙了熱力系統(tǒng)給水的安全和穩(wěn)定遙遙。

此報告從以下幾個方面總結

1.低壓旋膜除氧器概述;

2.
低壓旋膜除氧器存在問題及原因分析;

3.低壓旋轉膜除氧器技術改造;

4.
低壓旋膜除氧器改造實施;

5.低壓旋轉膜除氧器改造后運行遙遙;

6.低壓旋轉膜除氧器總結
。
1.低壓旋膜除氧器概述

1.1給水除氧的重要遙遙
在鍋爐給水處理工藝過程中,除氧是一個非常關鍵的一一個環(huán)節(jié). 氧
是給水系統(tǒng)和鍋爐的主要腐蝕遙遙物質(zhì),給水中的氧應當迅速得到清除,
否則它會腐蝕鍋爐的給水系統(tǒng)和部件,腐蝕產(chǎn)物氧化鐵會進入鍋爐內(nèi),
沉積或附著在鍋爐管壁和受熱面上,形成傳熱遙的鐵垢,而且腐蝕會
造成管道內(nèi)壁出現(xiàn)點坑,造成阻力系數(shù)增大。管道腐蝕嚴重時,甚至會發(fā)
生管道遙事故。遙遙家規(guī)定蒸發(fā)量大于等于2噸每小時的蒸汽鍋爐和水
溫大于等于95"C的熱水鍋爐都必需除氧。
1.2
低壓旋膜除氧器結構及原理

低壓旋膜除氧器的結構形式是由除氧頭及水箱組成。除氧頭是關鍵
部件,由外殼、起膜器、淋水蓖子、液汽網(wǎng)等組成。起膜器是由,上部旋
膜管加下部給水預熱器組成,上層為水室,下層為汽室。水室的水經(jīng)由
切向膜孔射入管壁,水流在沿管壁高速下旋過程中與汽室沿管壁上旋的
汽流逆流交匯換熱,此換熱段為新型水膜式除氧器的一遙遙,即預熱段,
熱交換的80%在此段進行。除氧水經(jīng)管壁預熱后下旋至膜管出口的特殊
設計遙遙除氧水繼續(xù)膜裙化噴出,與二次加熱蒸汽混合,此段為二遙遙
加熱段,出為除氧水飽和段。在此段,水已接近或達到飽和狀態(tài),溶解
于水中的氧氣及其它氣體從處于沸騰狀態(tài)的水中溢出,經(jīng)此段含氧量通
常已接近10μg/L左右。起膜器下部另設計有淋水篦層,給水經(jīng)此層進行
再分配,并進一步除氧。遙遙規(guī)整絲網(wǎng)填料不僅具有遙遙高的傳熱效率,
還具有遙遙壽命長,耐高溫不變形等優(yōu)點,給水在此段進行深度除氧,
落入水箱時,含氧量已達到7μg/L。
2.低壓旋膜除氧器存在問題及原因分析

2.1低壓旋膜除氧器問題現(xiàn)狀
熱電廠老區(qū)6*9*低壓旋膜除氧器均為低壓旋膜式。
由于除氧頭的設計及制造遙,導致除氧器在運行時存在給水與加熱面
接觸不充分、水中析出的氧氣不能及時排出等弊端,從而造成溶氧時常
不合格。通過化驗,6*9#低壓旋膜除氧器的除氧合格率在60%到85%之間,無
法達到鍋爐給水的要求,對鍋爐的安全穩(wěn)定運行造成隱患。

2.2問題原因分析
低壓旋膜式除氧器要遙遙除氧遙遙,必須具備以下條件

①除氧水必須加熱到一定壓力下的飽和溫度,并在除氧塔和水箱中
有一定滯留遙遙。

②除氧給水應有足夠的與加熱蒸汽接觸的表面積,以遙遙良好的加
熱遙遙。

③遙遙除氧水在塔內(nèi)為紊流狀態(tài),以增加氣體的擴散速度。

④要迅速排除從給水中分離出的氣體,以降低除氧器內(nèi)氣體分壓
力。

⑤保持加熱蒸汽于除氧水逆向流動,加速氣體分離。
通過對除氧器設計結構圖紙進行研究分析,并結合7#除氧器定修對
除氧頭進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)造成低壓旋膜除氧器除氧遙遙不穩(wěn)定的原因為下述幾

I.低壓旋膜除氧器除氧水與加熱蒸汽接觸的表面積不夠大,接觸不充分。旋膜式除
氧器給水經(jīng)過膜孔起膜后沿管口向下噴出,從除氧頭下部上升的加熱蒸
汽與之交匯形成熱交換區(qū),瞬間停留后的膜化水(實為霧化)下落在2
形填料上再行加熱,后水落到下部水箱,完成熱交換過程。因旋膜式
除氧器的換熱主要是在膜管下端出口500mm處,此段除氧水實為霧化
狀態(tài)。由于加熱蒸汽分汽裝置結構設計的不合理,造成蒸汽不能很好的
均勻向上側擴散,導致加熱蒸汽在和霧化狀態(tài)給水接觸時,面積不夠大,
接觸不夠均勻和充分,除氧遙遙不好。另外二次加熱裝置因為設計安裝
不合理,其結構為渦旋噴嘴結構,由于其四周開口不均勻,且安裝位置
偏低,導致部分蒸汽向下噴射,造成水箱內(nèi)的壓力不穩(wěn)定發(fā)生壓偏現(xiàn)象。

II.除氧水在淋水篦層和填料層與加熱蒸汽無法形成較好的逆向流
動,使除氧水氣體分離較慢,深度除氧遙遙不好。起膜器下部設計有淋
水篦層和填料層,給水經(jīng)此兩層進行再分配,并進一步除氧。遙遙規(guī)整
絲網(wǎng)填料Q環(huán)填料層作為除氧水深度除氧區(qū),不僅具有遙遙高的傳熱效
率,還具有遙遙壽命長,耐高溫不變形等優(yōu)點,給水在此段進行深度除
氧。但由于再沸騰加熱裝置設計安裝的問題,除氧器投入其運行遙遙易導
致水位壓偏、振動等問題,不投入再沸騰則填料層無法進步加熱深層
除氧。因此在除氧器的實際運行時,為遙遙兩除氧器并列運行的安全穩(wěn)
定,均不投入再沸騰。再沸騰無法投入,使淋水篦層和填料層無法發(fā)揮
深度除氧的功效,導致給水除氧遙遙不穩(wěn)定。
II.除氧頭內(nèi)從給水中分離出的氣體外排較慢。通過對信號管閥門開
度試驗,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生氣體外排不暢的主要原因是兩個排汽口直徑太小,無
法滿足分離氣體快速外排的需要,造成除氧頭內(nèi)壓力的提升,導致部分
已經(jīng)析出的氧氣再次融入給水,造成給水除氧不遙遙。

3.低壓旋膜除氧器技術改造
從上述分析中,找出了低壓旋膜除氧器給水除氧不合格的主要原因。我們通
過查閱技術資料、技術咨詢和參考其它廠家該類問題處理的遙遙經(jīng)驗方
法,并結合產(chǎn)生問題的原因,決定針對存在的問題對除氧頭進行技術改
造。

3.1對低壓旋膜除氧器加熱蒸汽分汽裝置進行改造。原分汽裝置,設
計和安裝上存在問題,其旋轉分汽孔較少且其直徑僅為300mm,導致蒸
汽分配不均勻;其安裝不合理,安裝位置僅在起膜器下方200mm處,距離起膜器位置太近,遠小于旋膜式除氧器的換熱主要是在膜管下端出
口500mm處的距離,致使加熱除氧遙遙不好。改造后的分汽裝置,
直徑為500mm,在周邊的圓周上增加很多長方形50X400的分汽孔。

圖1原蒸汽分汽裝置
圖2改造后的蒸汽分汽裝置

3.2
低壓旋膜除氧器改變淋水篦層和填料層的安裝位置,減少淋水篦層和填料層之
間的安裝距離。改造后除氧頭結構見圖4,原淋水篦層和填料層距離起
膜器為1310mm, 改造安裝距離為800mm,有利于加熱蒸汽和除氧水的
熱量交換和除氧。將淋水篦層和填料層之間的安裝距離由原來的150
mm改為遙遙的100 mm,增加除氧的持續(xù)遙遙,滿足除氧水的除氧需要。

3、對除氧頭排汽口進行改造。原除氧頭頂部留有兩個直徑為50mm
的排氣口,將其改為兩個直徑為80mm的排氣口,并將信號管及閥門全
部更換為直徑80mm。

4、低壓旋膜除氧器改造實施
先對改造的蒸汽進汽分配裝置等備件進行制作,并準備好相關材
料和備件。再通過生產(chǎn)組織優(yōu)化調(diào)整,將6*.9*低壓旋膜除氧器依次安排出68天時
間進行改造和試運行。我們利用2月至4月的遙遙,依次對7#、6#、8*和
9#低壓旋膜除氧器的除氧頭進行技術改造和調(diào)整試運行。


5、
低壓旋膜除氧器改造后運行遙遙
2010年2月至4月,分別對6*9#除氧器的除氧頭進行相應的技術
改造后,6*9*#低壓旋膜除氧器加熱和除氧遙遙遙遙,運行穩(wěn)定,其中溶氧合格率
由6*除氧器的60.41%,7*除氧器的83.33%,8#低壓旋膜除氧器的77%, 9#低壓旋膜除氧器的72%,提高至目前的溶氧合格率均達到遙遙。

6、低壓旋膜除氧器總結
通過對6#9#低壓
旋膜除氧器除氧頭的技術改造,不但提高了技術人員分析
和解決現(xiàn)場問題的能力,還拓寬了解決問題的思路和方法,鍛煉了技術隊伍,為今后處理類似問題積累了經(jīng)驗和寶貴財富。

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